大型總廠無縫鋼管產線傳來捷報
該產線乙班憑借
83×9.19四倍尺小外徑鉆桿料的生產
創下單班660支產量
與小時軋制超100支的雙紀錄
且當班實現“零下品”
在速度提升與質量保障間
找到最優平衡
這一突破源于該班組
對生產流程的精準優化
更離不開全鏈條的技術攻關與管理升級
打破了設備固有產能限制
讓無縫鋼管以更快節奏輸送下線
在技術攻關方面,該產線針對生產痛點,從小口徑鋼管切頭損失高、成材率低的問題入手,對連軋機組削尖功能與張減機組CEC功能開展攻關。目前,已完成張減機CEC參數調整,有效降低切頭損耗。深入探索熱軋無縫鋼管內折缺陷產生機理,從穿孔工藝入手,重點優化變形區橢圓度、穿孔后外徑精度及軋機升速比等關鍵參數,從源頭減少了質量問題。
在管理升級方面,該產線重點推進兩項核心工作。優化裝爐方案,通過精準控制裝爐支數縮短鋼料在爐時間,減少能源消耗與時間浪費;對標行業先進“找差距、補短板”,通過細化軋制溫度管控,以更科學的溫控標準提升軋制效率與產品質量穩定性。
撰稿 肖銳
文字編輯 王曉光
微信編輯 石浩
責任編輯 張雷
校對 張紹赫
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