近日,山西焦煤西山煤電杜兒坪礦安裝一隊與設備廠家技術團隊聯手,在68506集中供液硐室展開了一場技術與時間的較量。他們緊密協作,高效完成了供液管路系統調試,并同步開展專業化技能培訓,為礦井安全生產構建起雙重保障。
此次調試任務技術復雜、空間受限。68506集中供液硐室內部空間逼仄,管路縱橫交錯,總長超300米的管路網絡中,分布著數百個接頭與閥門。任何細微的安裝或調試失誤,都可能導致供液壓力失衡、流量不穩,甚至引發安全隱患。為此,安裝一隊迅速成立專項攻堅小組,與廠家技術骨干共同制定“分段檢測、壓力校準、動態優化”的調試方案。
在調試現場,技術人員身著專業工裝,手持激光測距儀、壓力傳感器等精密儀器,在僅容單人通行的狹窄通道中反復穿梭。他們采用“三步核驗法”:先復核管路走向的幾何參數,再使用氦質譜檢漏儀檢測每個接頭氣密性,最后通過壓力泵模擬不同工況下的供液需求,動態調整閥門開合度。為攻克空間操作難題,團隊創新采用微型內窺鏡輔助檢測盲區,配合液壓扭矩扳手在狹小空間內實現精準緊固,確保每處連接誤差控制在±0.01毫米以內。
經過6天的連續奮戰,團隊成功完成全系統壓力平衡測試、流量穩定性驗證及應急響應模擬,供液壓力波動控制在±0.5MPa以內,流量精度達到±2%的標準。與此同時,廠家技術專家開展了為期3天的“理論+實操”雙軌制培訓,通過三維仿真系統講解供液原理,并在現場教學故障模擬排除。職工通過參與實際調試,快速掌握管路泄漏檢測、壓力異常處置等核心技能,應急處置能力得到提升顯著。
此次行動不僅確保了集中供液系統的穩定運行,還為礦井培養了一批技術骨干。新建成的供液系統預計可滿足周邊6個工作面的液壓設備需求,為礦井高產高效作業提供了堅實的動力保障。
作者:張和鈺 張杰
編輯:柴旸
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