灰渣殘碳率是指煤粉在燃燒過程中沒有完全燃燒部分所占的比例。灰渣殘碳率是衡量煤粉鍋爐燃燒效率的重要指標,灰渣殘碳率越小,煤粉燃燒效率越高,煤粉化學能轉化為熱能越好。
文章來源:《智能礦山》2025年第7期“革新·改造:中國煤科優秀QC成果專欄”
第一作者:王學文,主要從事粉體燃燒技術開發工作,2023年獲評煤炭行業優秀質量管理小組活動成果二級,2024年獲評煤炭行業優秀質量管理小組活動成果一級,2024年榮獲中國煤炭科工集團有限公司QC小組活動成果第8名。E-mail:1173620894@qq.com
作者單位:北京天地融創科技股份有限公司
引用格式:王學文,賈東亮,孟長芳,等. 降低煤粉爐灰渣殘碳率的改進措施[J].智能礦山,2025,6(7):84-88.
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選擇課題與現狀調查
北京天地融創科技股份有限公司在國能神東煤炭補連塔煤礦(簡稱補連塔煤礦)煤粉鍋爐房共運行7臺蒸汽鍋爐,總計140 t/h產能,承擔著補連塔礦的生產和生活用熱供應。從2021—2022年的運行效果可知,部分鍋爐存在燃料燃燒不充分、灰渣殘碳率高等情況,導致鍋爐熱效率降低、能源浪費的現象。
為更好降低煤粉爐灰渣殘碳率,提高煤炭利用效率,降低鍋爐燃料成本,增加安全運行管控,QC小組分析補連塔煤礦煤粉爐的運行情況,針對性解決灰渣殘碳高的問題,以提高煤粉爐燃燒效率、能源利用率。
QC小組調查對比分析煤粉爐灰渣殘碳情況,并完成目標值測算。補連塔煤礦煤粉鍋爐房共有2臺40 t/h蒸汽鍋爐、5臺20 t/h蒸汽鍋爐。分析2022年各臺鍋爐灰渣殘碳率得出,20 t/h鍋爐灰渣殘碳率均高于40 t/h鍋爐,20 t/h鍋爐灰渣殘碳率平均值為16.27%,尤其#2鍋爐采暖季灰渣平均殘碳率為29.63%,40 t/h鍋爐灰渣殘碳率平均值為3.69%。為降低煤粉工業鍋爐整體的灰渣殘碳量,20t/h煤粉鍋爐為治理重點,2022年#1~7鍋爐灰渣殘碳率柱狀圖如圖1所示。
圖1 2022年#1~7鍋爐灰渣殘碳率柱狀圖
QC小組調查補連塔煤礦煤粉爐燃燒設備使用情況,存在燃燒器系統、供料系統、爐膛系統、操作人員業務能力不同等問題,燃燒設備在使用過程中部分存在使用缺陷,煤粉爐燃燒運行使用誤區統計如圖2所示。
圖2 煤粉爐燃燒運行使用缺陷統計
分析運行使用缺陷統計數據得出,煤粉爐燃燒運行系統的燃燒器系統、供料系統分別占缺陷總數約30%,爐膛系統缺陷約為20%,因此,針對此3項影響煤粉爐灰渣殘碳的主要因素,制定目標、分析原因、采取措施。
設定目標與原因分析
經過QC小組內部共同探討,5#鍋爐采用20 t/h鍋爐,采暖季運行期間灰渣月均殘碳率僅為8.75%,及時調整運行,各鍋爐灰渣殘碳率均能低于8%的目標均值。
圖3 #1~4鍋爐灰渣殘碳率均值目標
QC小組針對引起煤粉爐燃燒運行系統3項主要缺陷,細致討論并匯總歸類各類原因,最終得出10個末端原因包括:管理人員未專門培訓、預燃室和爐膛結焦及積灰、司爐工崗前培訓質量低、供料器供料不均勻、司爐工整體責任感偏低、燃燒器旋流強度大小不匹配、過量空氣系數調節不當、煤粉含灰量不穩定、煤粉細度的影響、鍋爐負荷的影響,并逐條確認10個末端因素,找出影響目標實現的主要因素,形成要因確認清單見表1。
表1 要因確認清單
QC小組成員逐一驗證10個末端原因,最終將預燃室和爐膛結焦及受熱面積灰、燃燒器旋流強度大小不匹配、入煤含灰量不穩定確認為要因。
(1)預燃室和爐膛結焦及受熱面積灰
調查現場預燃室和爐膛發現,煤粉爐燃燒運行過程中預燃室、爐膛、受熱面存在較嚴重的積灰結焦現象,尤其是預燃室出口結焦影響爐內空氣動力工況,鍋爐灰渣殘碳率增高,受熱面積灰結渣增加引風阻力,風機電耗增大,結渣使排煙溫度升高,導致鍋爐效率下降。
結焦較少的鍋爐和結焦較多的鍋爐灰渣殘碳率統計如圖4所示,結果表明2類鍋爐灰渣殘碳率均值、極差、標準偏差較大差異。各鍋爐結焦、積灰現場的鍋爐積灰結焦調查如圖5所示,判定預燃室和爐膛結焦及受熱面積灰為要因。
圖4 各爐灰渣殘碳率平均值、極差、標準偏差統計結果(#5爐結焦、積灰較少)
圖5 鍋爐積灰結焦調查
(2)燃燒器旋流強度不匹配
QC小組統計分析神東地區20 t/h鍋爐不同旋流強度的灰渣采樣化驗結果,發現不同旋流強度下灰渣殘碳率差異較大,在統計時間內Sn=2.1時,灰渣殘碳率均值為13.18%,Sn=1.0時,灰渣殘碳率均值為2.36%,差值為10.82%,極差差值和標準偏差差值分別為20.12%、5.68%。因此,燃燒器旋流強度對鍋爐灰渣殘碳率影響較大為要因。
(3)煤粉含灰量不穩定
QC小組成員以煤質中關鍵指標之一原煤收到基灰分含量為檢驗指標,統計時間內灰渣殘碳率和原煤收到基灰分含量,利用散點圖分析得出,散布圖擬合直線R2=0.9 926>0.99,擬合度較好,據相關系數審定表可知,r=0.9 962≥r(19)=0.4 555,呈強正相關,煤粉含灰量對灰渣殘碳率影響程度較大為要因,原煤收到基灰分含量與灰渣殘碳率的散布如圖6所示。
圖6 原煤收到基灰分含量與灰渣殘碳率的散布
制定并實施對策
針對預燃室和爐膛結焦及受熱面積灰、燃燒器旋流強度大小不匹配、入煤含灰量不穩定確認的3個要因,QC小組討論并制定了對策,在煤粉爐燃燒運行過程中措施落實到位。制定對策清單見表2,實施的3項改進措施如圖7所示。
表2 制定對策清單
圖7 實施的3項改進措施
(1)通過前置預燃室整體,并在預燃室內部設置噴吹管,在鍋爐上安裝激波吹灰器,定期清理預燃室、鍋爐受熱面上的積灰。
(2)通過冷態下煙花試驗和熱態驗證,確定適合燃燒器的旋流強度;優化改造燃燒器中導流罩結構,使得進入風箱的空氣均勻分布。
(3)加強制粉站來煤質量的化驗監測,停止輸送不符合入煤質量要求煤粉,供應;增加化驗頻次,多部位采樣,保證化驗結果的準確性。通過實施降低了灰渣殘碳率,完成措施目標。
效果檢驗與鞏固措施
對策實施后,煤粉爐灰渣殘碳率相比對策實施前,各類數據得到了有效降低。實施改造措施后#1~4爐灰渣殘碳率均值為7.051%,比目標值縮減了12%,超額完成了預期目標,活動前后煤粉爐各爐灰渣殘碳率均值對比分析如圖8所示。
圖8 活動前后煤粉爐各爐灰渣殘碳率均值對比分析
鍋爐運行過程中的燃燒效率由76%提高到86%,1臺20 t/h鍋爐每采暖季煤粉用量約為9 500 t,對策實施后可節約煤粉190 t,按當年煤粉采購市場價1 200元/t計算,可節約成本22.8萬元,4臺鍋爐可節約成本91.2萬元,通過提高鍋爐能效,節約燃料成本,提升了企業的經濟效益。
QC活動達到了預期效果,為進一步鞏固所取得的成果,采取以下4項措施。
(1)加強現場質量監控,對于重要工序實施事先做好預控措施。
(2)強化技術交底,加強班組員工的責任意識和質量意識。
(3)推廣本次活動成果,形成了作業指導書,確保成果的延續性。
(4)鞏固煤粉爐灰渣殘碳率的改進成果,鞏固期20 t/h灰渣殘碳率為#1爐為6.89%、#2爐為8.21%、#3爐為5.74%、#4爐為6.21%,對策實施后,鞏固期各爐灰渣殘碳率均超過目標值,QC活動效果顯著。
結 語
QC小組針對補連塔煤礦煤粉鍋爐灰渣殘碳率高的問題,確認預燃室結焦積灰、燃燒器旋流強度不匹配及煤粉含灰量不穩定為主要影響因素。通過前置預燃室并安裝激波吹灰器、優化燃燒器導流罩結構、強化制粉站煤質監測等措施,使20 t/h鍋爐灰渣殘碳率從16.27%降至7.051%,燃燒效率由76%提升至86%,單臺鍋爐每采暖季節約煤粉190 t,4臺合計年節約燃料成本91.2萬元,驗證了QC小組的方法在工業鍋爐能效提升中的有效性與經濟性。
編輯丨李莎
審核丨趙瑞
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《智能礦山》
Journal of Intelligent Mine
月刊CN 10-1709/TN,ISSN 2096-9139,聚焦礦山智能化領域產學研用新進展的綜合性技術刊物。
主編:王國法院士
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