在山西焦煤西山煤電西曲選煤廠主洗車間,360精煤刮板運輸機堪稱保障生產質量的“定海神針”。然而,長期高負荷運轉加上設備老化,不僅導致其結構暗藏安全隱患,狹窄的作業空間更給檢修工作帶來重重困難。為徹底解決這些“頑疾”,該車間對360機尾平臺展開了一場拆舊建新的“蛻變之旅”。
改造前的工作細致入微。管鉚隊提前對主廠房內管道、溜槽等設施進行全面檢修維護,確保生產不受影響。“施工前多花一份心思,日后檢修就能節省十分力氣。”施工隊長馮慶深知前期準備的重要性。團隊開展了詳細施工預演,從拆除舊支撐梁到安裝H型鋼支柱,每個環節都制定了嚴謹方案,并對可能出現的突發狀況做了充分準備。同時,結合設備銜接關系與承載能力,團隊制定出兼顧防水防銹、提升人員通行效率的設計方案,在保持機尾輪槽體高度不變的前提下,優化了平臺功能。
施工安全是重中之重。該車間主任董永杰強調:“安全員必須全程緊盯現場,嚴格按照精益化標準管理,最大限度減少安全隱患和窩工時間。”車間通過班前會、現場檢查及風險辨識抽查等方式,不斷強化職工安全意識。針對登高、電火焊、電氣作業等關鍵環節,嚴格落實操作規程。同時,現場安裝了監控攝像頭,啟用了移動式空氣凈化器,既保障施工安全,又改善職工作業環境。此外,該車間還鼓勵青年職工在改造中勇挑重擔,進一步增強團隊向心力與凝聚力。
面對生產與施工并行的挑戰,施工團隊在技術上精益求精。他們巧妙運用倒鏈、水平儀、角尺等工具,采用對角線測量法精準定位,并通過增加三角筋板和角鐵加固,嚴格控制框架變形,確保安裝對接誤差在合理范圍內。憑借周密的施工預案,施工人員在設備停車時段高效協作,各工序緊密銜接,成功攻克間隙不均、地面不平、框架掉角等難題,實現360機尾平臺一次性安裝成功。
如今,改造后的新平臺不僅徹底消除了安全隱患,更顯著提升了設備維護的便利性。維修平臺面積拓寬0.48平方米,預計每年可節約90個維修工時,為西曲選煤廠集中連續生產筑牢堅實基礎。
作者:董強強 吳斌 喬博偉 邢剛
編輯:王彥婷
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