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今年以來,五礦石墨積極探索推行阿米巴經營模式,以“人人都是經營者”的創效理念,推動“被動控能”轉向“主動經營”的思維變革,層層分解生產指標、量化考核體系、劃小核算單元、推行經營可視化,通過深度優化指標、價格、核算、考核四大體系,將核心成本指標管控權下沉至生產一線,使小單元釋放大能量,成功激活組織“神經末梢”,激發基層創新活力,走出一條改革提效的高質量發展之路。
精準指標分解 讓責任“看得見”
在指標體系建設方面,五礦石墨將公司整體目標層層分解至各個阿米巴單元。在五礦石墨新材料公司,原本用電管理相對粗放,全區域用電情況僅依靠總電表計量,各工段、產線用電數據管理不完備,特別是破碎、干燥等核心工序的能耗缺乏量化標準,無法精準定位高耗能環節。引入阿米巴經營模式后,新材料公司探索實行按工段設定差異化電耗指標,并全面推行了破碎工段“噸礦破碎電耗”、干燥工段“噸水電耗”、球形20條產線獨立核算“噸產品電耗”,通過將電耗指標精準錨定至各阿米巴單元,實現了電耗成本的清晰歸集與有效管控。
班組日清日結 讓效益“算得清”
為讓效益“算得清”,五礦石墨按照“把基層人員從生產者轉變為經營者”的思路探索創新降本模式。一方面,公司為各工段安裝智能電表,通過能效管控系統自動生成班組日用電量,及時發現和解決用電問題,“干完活先看電表”成為了大家的新習慣,員工從“模糊用電”到清晰認知,逐步樹立了“每省1度電,指標上一點”的理念。另一方面,創新實行內部電力商品化結算,設定內部統一電價,各單元按表計費,有效激發各阿米巴單元節約成本的意識。比如,尾礦工段通過日核算發現電耗異常,及時更換磨損泵體,單日省電費1200元;用電大戶破碎工段率先調整生產用電,實行“躲峰填谷”,減少高峰用電量,每噸礦石降低電量303kWh,電耗成本大幅下降。
完善考核體系 讓活力“燃起來”
在阿米巴經營模式的推進過程中,五礦石墨不斷完善考核體系,對優秀單元給予獎勵,對業績不佳的單元幫助其分析原因并制定改進措施,將員工績效與所在單元的經營成果緊密掛鉤,進一步釋放創效潛力。石墨球形A4號產線通過工藝優化開展節能創效,按內部電價核算,每噸可節約用電成本187.86元,月節省電費達11.27萬元。在這一考核體系中,數據透明是關鍵,實時可視的用電成本,讓員工“省得明白、賺得痛快”;共享機制是引擎,即時獎勵與創新分紅,推動員工思維從“要我降本”向“我要降本創效”轉變。
從指標體系的精準導向,到價格體系的市場驅動,再到核算體系的清晰透明和考核體系的有力激勵,阿米巴經營模式的推行讓五礦石墨各層級經營主體意識全面覺醒,基層企業、車間及班組的活力得到充分釋放。未來,五礦石墨將繼續深化阿米巴經營模式,不斷探索創新、優化完善,在提質增效的道路上砥礪前行。
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