在中國一汽“全域極致降本”的號召下,解放動力總成事業部大柴工廠工藝技術團隊主動擔當,憑借精湛的專業能力與勇于創新的精神,成功攻克德國高精度角度頭維修難題,以實際行動踐行降本增效。
加工車間一工序的德國進口角度頭突發故障,導致刀具跳動超標、產線緊急停臺。該高精度刀具受專利保護,內部結構復雜,供應商維修報價高達9.5萬元且周期漫長。
面對技術壁壘與成本壓力,工藝技術團隊果斷承擔起自主維修重任,全力投入這場與時間和技術的較量。
團隊成員深入現場,通過反復試驗與精密檢測,準確判斷故障原因,并制定出周密的自主維修方案。
維修過程中,他們精準調整角度頭輸出端,修復殼體細微磨損;深入研究傳動原理,自制專用工裝解決拆解難題……最終,他們成功將角向精度嚴格控制在±5微米以內,完全符合原廠標準。
本次自主維修直接節省供應商維修費用9.5萬元,有效避免了后續同類故障的潛在高額外委支出。
更值一提的是,今年以來,工藝技術刀具工程師聯合加工技能師共同發力,已累計節約高價值刀具維修費用40萬元。同時,產線停臺時間大幅縮短,生產效率顯著提升,有力保障了工廠的穩定運行。
下一步,團隊將把此次成功維修經驗整理為標準文件并組織全員培訓,同時積極將相關技術推廣應用于其他設備維修領域,全力以赴為完成事業部年度降本目標貢獻力量。
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