一塊30厘米見方或15厘米見方且中間帶孔的鐵板被稱作錨索托盤,是井下錨索支護的“隱形功臣”。 作為錨索末端的固定部件,這個不起眼的“小家伙”能穩定傳遞預緊力、優化應力擴散,直接支撐錨索支護,成為煤礦安全生產不可或缺的“基石”。 今年1月至7月,冀中能源集團大社礦井下兩種規格的錨索托盤用量分別達到1.59萬塊、0.98萬塊。巨大需求的背后,是該礦從小批量試制到大規模生產的技術攻堅,走出了一條“修舊利廢+技術創新”的降本增效路。
從廢舊鋼材到支護“硬通貨”
U型鋼因橫截面形似“U”得名,是礦山巷道支護的常用材料,廣泛用于井下巷道、隧道支撐。但隨著礦井采深增加、礦壓增大,不少U型鋼因變形嚴重失去修復價值,只能當作廢料處理。
“每天都要處理大量變形的U型鋼,看著好好的鋼材變廢料,心疼!”負責井下變形U型鋼修復的大社礦制修區工長王義雷,一直琢磨著如何讓這些“廢鋼”重生。彼時,井下正推廣錨桿錨索聯合支護——一套被稱作主動加固“黃金組合”的技術,能將破碎巖層與穩定巖體錨固成整體,而錨索托盤作為核心部件,需承受礦壓、傳遞預緊力,其剛性直接影響支護強度。
“你看這螺栓、脹管、平墊圈、螺母,對應到錨索支護里就是錨桿、錨索、托盤、鎖緊螺母。少了托盤的‘承力’,錨索再強也沒用?!蓖趿x雷手拿膨脹螺栓給工友們舉例,一句話點透托盤的重要性。
當時井下在用的托盤,常因礦壓大發生變形,他突然想到:廢舊U型鋼剛性強、韌性足,要是能做成托盤,不正好解決問題?
說干就干,制修區各環節分工協作:鉚焊工將U型鋼分割成30厘米見方的鐵塊,鐵工燒爐將U型鐵塊鍛打成平整鐵板,機加工最后打孔成型。首批百余只U型鋼托盤下井后,很快收獲兄弟單位點贊:分量足、韌性強,U型鋼天生的凸起兩端還額外增加了強度,厚度比原來的托盤足足增加了12毫米,廢舊U型鋼搖身一變成了支護“硬通貨”。
從手工慢產到設備提效
“王工長,明天三水平東北翼皮帶巷整修,急需300只托盤?!币惶?,接到大社礦開拓區副區長任志廣的緊急來電,讓王義雷犯了難。
彼時,托盤全靠手工制作:煤爐反復加熱、人工鍛打塑形,就算全班不眠不休,一天最多也就能出50只?!叭笨谔螅瑢嵲跊]法應承?!毕氲饺沃緩V失望的神情,王義雷暗下決心:必須打破手工生產的“緊箍咒”。
一次使用微波爐時,“電磁感應加熱”的原理突然給了王義雷啟發。翻資料、查技術、找設備,王義雷團隊最終引進了一套電磁感應線圈加熱裝置——其核心原理是將工頻交流電整流為直流電,再通過IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)逆變為高頻電流,線圈產生的交變磁場讓金屬內部渦流發熱,能在短時間內將U型鋼加熱到500攝氏度至1500攝氏度,自帶的水冷系統還能保證設備恒溫運轉。
新設備一投產,效率立刻提上來了:U型鋼推入線圈受熱變紅,達到溫度后取出壓平,半成品很快成型??珊镁安婚L,新問題又來了——設備對原材料平直度要求極高,變形嚴重的U型鋼根本塞不進加熱線圈。
“有時調10多次角度才能塞進去,碰壞線圈還會短路,一修就是1個多小時?!敝菩迏^職工張濤回憶,為趕進度,有人甚至用微變形U型鋼做原料,反倒背離了修舊利廢的初衷,急用時還得花錢外購托盤,設備提效的“好牌”差點打爛。
從“憑手干”到全程自動
“不能讓設備卡殼,更不能讓廢舊U型鋼浪費。”為突破瓶頸,制修區從各班組抽調技術骨干,組建攻堅小組。
最初,大家想當然地增加線圈尺寸,認為“口徑大了,變形鋼就好塞了”??稍囅聛聿虐l現,線圈變大后,加熱效率驟降,根本達不到U型鋼塑形所需溫度?!霸瓉聿皇恰糯蟆@么簡單,還得計算電磁感應功率、銅管導熱性?!蓖趿x雷意識到,必須從技術根源上解決問題。
接下來的日子里,攻堅小組對比不同直徑的紫銅管,反復測試加熱功率參數,記錄下上百組數據?!肮鈭髲U的紫銅線圈堆起來快有一人高?!蓖趿x雷說。
終于,他們找到最優方案:選用直徑12毫米的銅管,通過精準彎曲工藝制作線圈,將線圈的口徑擴大30%,提升了加熱效率。
“你看,再變形的U型鋼也能輕松塞進去,3分鐘就到塑形溫度,比以前快1倍!”如今,張濤拿起一塊嚴重變形的U型鋼,隨手就能推入線圈。不僅如此,他們還同步升級了其他工藝:將普通氧氣切割換成更省力環保的等離子切割,引進液壓裝置壓平鋼坯,使塑型效率再提一檔。
工藝改進后,錨索托盤單日產量從80塊增加至120塊,效率大幅提升,設備故障率降為零。
大社礦總工程師秦書斌表示:“今年以來,我們已節約采購資金71萬余元。下一步,礦上計劃加裝自動送料軌道,實現‘一鍵啟動、全程自動’,讓托盤生產徹底告別‘靠人扛、憑手干’?!?/p>
作者:王海 魏海霞 王瀟 版面編輯:杜明陽
編輯
來源:中國煤炭報
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