文章來源:《智能礦山》2025年第8期“革新·改造:優秀 QC 成果”欄目
第一作者:劉星厚,高級經濟師,現任鄂爾多斯市轉龍灣煤炭有限公司副總經理,主要從事全面質量管理、財務管理的相關研究工作。E-mail:582806523@qq.com
作者單位:鄂爾多斯市轉龍灣煤炭有限公司
引用格式:劉星厚,張景洪,甘紹彪,等.提高掘進作業有效生產時間的創新實踐與價值分析[J].智能礦山,2025,6(8):39-45.
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針對煤礦掘進作業有效生產時間不足的行業痛點,以鄂爾多斯市轉龍灣煤炭有限公司(簡稱轉龍灣煤礦)23303運輸巷為研究對象,融合工序診斷模型與精益管理方法,提出“技術革新-管理優化-數據驅動”三位一體的解決方案。通過開發自移機尾智能隨遷平臺(集成物料架、電纜槽、卸料料斗)、優化變壓器動態布設、創新“2步1交接+3天1檢修”生產組織模式,實現掘進有效生產時間提升34.3%(411.5 h→554.84 h),月進尺達1 437 m(超計劃59%),綜合創效764萬元。研究成果為智慧礦山建設提供了可復制的技術路徑與管理范式。
課題背景與問題定位
隨著礦井產能提升,轉龍灣煤礦引入快速掘進系統(掘錨一體機+錨桿轉載機組+長距離運輸系統),但配套設備適應性不足導致生產效率受限。有效生產時間僅占55.89%(月均411.5 h),非生產時間中檢修占比高達69.49%,成為亟待解決的問題,2022年7至12月掘進作業有效生產時間統計如圖1所示。
圖1 2022年7~12月掘進作業有效生產時間統計
(1)非生產時間分析
進一步分析發現,非生產時間主要類型包括檢修時間、物流運輸時間、工作面異常時間,通過繪制掘進作業非生產時間分析排列圖,得出結論檢修時間占非生產時間總數的69.49%,是影響因素之一,掘進作業非生產時間分析排列如圖2所示。
圖2 掘進作業非生產時間分析排列
(2)檢修時間分析
調查、分析檢修時間發現,檢修時間主要包括煤流運輸系統維護、主要生產設備維護、機電設備維護及其他,通過繪制掘進作業檢修時間分析排列圖,得出結論煤流運輸系統維護占非檢修時間總數的66.15%,是影響因素之一,掘進作業檢修時間分析排列如圖3所示。
圖3 掘進作業檢修時間分析排列
(3)煤流運輸系統維護分析
調查、分析檢修時間發現,煤流運輸系統維護主要包括自移機尾遷移過程中停機檢修、延接輸送帶、輸送帶日常維護、輸送帶電器設備檢修、溜槽日常維護及其他,通過繪制掘進作業煤流運輸系統維護時間分析排列圖得出結論,自移機尾遷移過程中停機檢修占煤流運輸系統維護時間總數的65.59%,是最主要影響因素,掘進作業煤流運輸系統維護時間分析排列如圖4所示。
圖4 掘進作業煤流運輸系統維護時間分析排列
深入分析存在問題
通過變化點管理分析,結合自移機尾遷移過程停機檢修的主要影響因素,圍繞人(Man)、機(Machine)、料(Material)、法(Method)、環(Environment)、測(Measurement)6維度(6M),關聯主要工序中的關鍵變化點及對生產效能的負面影響路徑,建立“鎖定變化點→制定措施→試驗效果”的閉環。
2.1 設備方面存在的問題
(1)電纜卡堵
電纜卡堵的關聯工序為自移機尾遷移輔助工序,通過查閱生產紀實發現23303巷道2022年下半年由于電纜槽設計不合理,電纜卡堵共停機131次,平均每月停機21次,影響時間為69 h,平均每月影響11 h,是急需解決的問題,電纜卡堵造成自移機尾停機時間統計見表1。
表1 電纜卡堵造成自移機尾停機時間統計
開展電纜槽卡堵測試,明確問題根源,通過測試發現寬度達到300 mm,電纜不會卡堵,重新設計電纜槽解決電纜卡堵問題,電纜槽卡堵試驗統計見表2。
表2 電纜槽卡堵試驗統計
(2)卸料料斗設計不合理
卸料料斗設計不合理的關聯工序為清理浮煤。通過查閱生產紀實發現23303巷道2022年下半年因卸料料斗計不合理,造成漏煤情況嚴重,因清理浮煤共停機85次,平均每月停機14次,影響時間為148 h,平均每月影響24 h,清理浮煤造成自移機尾停機時間統計見表3。
表3 清理浮煤造成自移機尾停機時間統計
通過漏煤試驗,在工作面對二運卸料料斗撒煤情況進行試驗,發現順煤車寬度1.2 m、高度0.75 m、角度25°時不易撒煤,重新設計卸料料斗,確保解決撒煤漏煤現象,卸料料斗漏煤時間數據統計見表4。
表4 卸料料斗漏煤時間數據統計
2.2 檢修方法方面的問題
檢修時間及交接班方法不合理的關聯工序為交接班及檢修設備。通過查閱生產紀實發現23303巷道2022年下半年由于交接班及檢修工作安排不合理,造成生產過程存在等待空當,直接影響現場生產時間,因交接班及檢修時間影響時間96 h,平均每月影響16 h,停機等待時間統計見表5。
表5 停機等待時間統計
通過對工作面檢修現場工作開展全面調查,發現施工兩幫下部錨桿、補齊錨索、掘錨機檢修、各類保護更換維護、延伸帶式輸送機機尾、調整輸送帶架、卸料等工作,需要每天開展,共計耗時5 h,接輸送帶、接線纜每3天開展1次,施工探放水鉆孔6天開展1次,進一步優化檢修方式,縮短檢修周期,提高生產時間,2023年4月10日至12日現場檢修時間統計見表6。
表6 2023年4月10日至12日現場檢修時間統計
2.3 環境方面存在的問題
(1)物資材料存放位置不合理
物資材料存放位置不合理的關聯工序為退機支護。通過查閱生產紀實發現23303巷道2022年下半年由于物資材料存放位置不合理,造成支護前需等待物資轉移,同時由于物料運輸與退機支護銜接不足,支護人員需要自行備料直接退機支護時間,因物料轉移影響自移機尾開機時間78 h,平均每月影響13 h,2022年度下半年物料轉移影響支護時間統計見表7。
表7 2022年度下半年物料轉移影響支護時間統計
通過開展物料轉移距離試驗,以50 m為單位開展7次物料轉移單趟用時試驗,通過試驗運輸距離發現50 m內最接近課題目標,每趟物料運輸可節約30 min,優化物料運輸方式,物料架運輸時間試驗數據統計如圖5所示。
圖5 物料架運輸時間試驗數據統計
(2)變壓器放置位置不合理
變壓器放置位置不合理的關聯工序為自依機尾遷移。查閱了生產紀實發現2022年下半年由于變壓器放置不合理,共停機86次,平均每月停機14次,影響時間為191 h,平均每月影響31 h,主要原因是變壓器距工作面掘進工作面<1 000 m時,可正常開機且電壓損失較小,>1 000 m時造成電流增大瞬間停機,自移機尾遷移停機等待時間統計見表8。
表8 自移機尾遷移停機等待時間統計
通過對變壓器到掘進工作面800~1 000 m,每100 m間進行6次試驗,<1 000 m正常起機,>1 000 m因壓降、設備啟動瞬間電流增大,造成掘進工作面掘錨機、錨桿轉載機組,因電壓不足而無法啟動,改變變壓器放置方式,使變壓器跟隨自移機尾遷移,變壓器停機距離試驗數據統計見表9。
表9 變壓器停機距離試驗數據統計
技術創新與實施對策
(1)研制新型物料架,優化物料轉移流程
鑒于23303膠運工作面采用掘錨一體機+錨桿轉載機組+長運距二運+長運距輸送帶+自移機尾模式,且自移機尾需每日隨掘進工作面推進(平均20 m)遷移,原有物料點頻繁人工遷移耗時耗力。為此,在自移機尾上集成物料平臺,實現物料隨設備同步自動遷移,消除了人工搬運與料場轉移工序。運行半個月現場表明,物料運輸時間由50 min降至20 min。提升運輸效率,有效降低了搬運安全風險,實現了生產效率與安全管理水平的雙重提升。
(2)設計新型電纜槽,根治電纜卡堵頑疾
經反復現場試驗,確定電纜槽寬度為300 mm(350 mm雖無卡堵但空間受限)確保電纜遷移順暢。以電纜槽替代傳統掛鉤,避免人工拉扯。安裝最優尺寸電纜槽后,15天現場應用表明,電纜卡堵影響時間<10 min,并同步撤銷了二運輔助崗位。解決了生產瓶頸,優化了作業流程,從根本上消除了電纜卡堵對帶式輸送機安全運行的威脅,提升了生產效率和作業安全性。
(3)開發新型卸料料斗,徹底消除撒煤漏煤
通過專項試驗,確定順煤車兩側滑輪寬度1.2 m、轉載機落煤高度0.75 m(滿足掘錨機要求上限)、傾斜度25°時,杜絕撒煤現象。據此優化設計并安裝新型料斗后,半個月現場應用證實,二運清理浮煤時間降至0 min。解決了撒煤問題,消除了積煤對帶式輸送機安全運行的潛在威脅,提升了生產效率和作業安全。
(4)優化變壓器布設位置,解決用電壓降難題
原有方案需每隔300 m開拓設備硐室增設變壓器,效率低且效果不佳,頻繁停機影響檢修與生產。將變壓器布設于自移機尾上隨設備遷移,解決了掘進工作面用電壓降問題,實現了設備零停機。避免了3 000 m范圍內開辟專用設備硐室的無效工程,提升效率且無需定期轉移變壓器,更適應巷道狹窄、環境復雜的現場條件,為巷道車行進及搬運提供便利,實現了生產效率與作業環境的雙重優化。
(5)重構生產組織模式,高效利用生產時間
掘進作業中原交接班(需停機60 min)及設備檢修(耗時480 min)效率低,擠占有效生產時間。
(1)制定“2步1交接”的方法:當班人員提前備料,班組長及掘進機司機現場交接,其余人員工作面外交接,保障設備持續運行,減少停機。使有效生產時間增加60 min,交接班時間縮短20 min。
(2)推行“3天1檢修”方案:將檢修融入生產班次,利用非生產時段進行;前2天實行半班檢修、半班生產,第3天全班檢修,確保生產連續性。該方案使每3天有效生產時間增加480 min。通過優化交接班與檢修流程,提升生產效率,實現了生產與檢修的高效協同,為掘進作業持續高效運行奠定堅實基礎。
實施成效與價值分析
(1)生產效率顯著提升
通過系統優化掘進作業流程,成功將2023年下半年的有效生產時間提升至554.84 h,較2022年同期的411.5 h增長34.3%。在克服巖石占比達30.77%(達到國家半煤巖標準)的困難地質條件下,月度進尺經折算后達到1 437 m,超計劃目標900 m的59%,充分展現了高效的掘進作業能力。
(2)成本節約成果突出
在保障高效生產的同時,注重成本精細化管理,減少了人力和物力資源浪費。23303運輸巷提前2個月完成施工任務,直接創造經濟效益384萬元,并節省綜機設備租賃費用380萬元,合計實現成本節約764萬元。
(3)生產影響時間有效降低
針對生產中斷頻發問題,深入分析并采取多項針對性預防措施,改進了設備維護流程、創新制作應用新型卸料料斗、電纜槽和物料架、優化變壓器存放位置,以及實施“2步1交接”工作法和“3天1檢修”工作模式等。降低了生產影響時間,提高了掘進作業的有效生產時間利用率。
(4)作業環境安全改善
設計并應用了新型卸料料斗和電纜槽,解決了輸送帶掉落煤炭和電纜卡堵等長期困擾現場的問題。提升了帶式輸送機的運行效率和設備壽命,降低了員工勞動強度,也促進了現場管理水平提升,增強了作業環境的安全性和煤流運輸系統的可靠性、穩定性。
(5)通過作業環境改善
通過應用新型物料架、電纜槽、卸料料斗等,消除了輸送帶撒煤、電纜卡阻等安全隱患,保障了設備安全運行和員工人身安全,降低了勞動強度,提升了現場管理的規范性和煤流系統的穩定性,為企業安全生產奠定了堅實基礎。
綜上所述,轉龍灣煤礦在掘進作業優化項目中取得了顯著的實踐成效,創造了可觀的經濟效益和安全效益,并形成了具有推廣價值的管理創新成果,提升了企業生產效率、安全管理和核心競爭力,為行業進步作出了積極貢獻。
總 結
(1)技術層面創新:首創自移機尾智能隨遷平臺,集成物料架、電纜槽、卸料料斗及變壓器,實現“物料-供電-煤流”系統的協同自動遷移,從根本上解決了物料搬運、電纜卡堵、撒煤漏煤、用電壓降等核心痛點。
(2)顯著行業價值:研究成果在轉龍灣煤礦23303運輸巷成功應用,有效生產時間提升34.3%(達554.84 h),月進尺達1 437 m(超計劃59%),綜合創效764萬元。該方案具有高度可復制性,已在23118切眼等4個工作面推廣應用,單進水平平均提升40%,為智慧礦山建設提供了有效的技術路徑與管理范式。
(3)未來研究方向:基于數字孿生技術構建掘進智能調度系統,實現支護人員利用率等關鍵資源的動態優化配置,進一步提升掘進作業的智能化水平和整體。
編輯丨李莎
審核丨趙瑞
煤炭科學研究總院期刊出版公司擁有科技期刊21種。其中,SCI收錄1種,Ei收錄5種、CSCD收錄6種、Scopus收錄7種、中文核心期刊9種、中國科技核心期刊11種、中國科技期刊卓越行動計劃入選期刊4種,是煤炭行業最重要的科技窗口與學術交流陣地,也是行業最大最權威的期刊集群。
《智能礦山》
Journal of Intelligent Mine
月刊CN 10-1709/TN,ISSN 2096-9139,聚焦礦山智能化領域產學研用新進展的綜合性技術刊物。
主編:王國法院士
投稿網址:www.chinamai.org.cn(期刊中心-作者投稿)
聯系人:李編輯 010-87986441
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