在山西焦煤西山煤電杜兒坪礦千米井下,抽采區打鉆隊自主研發的“打鉆系統車”,以精巧設計顛覆傳統鉆探作業模式。這臺看似普通的移動平臺,通過整合創新鉆場設備,實現了安全、效率與標準化管理的三重突破。
傳統鉆場頻繁搬遷過程中,視頻探頭、瓦斯/一氧化碳監測設備、注漿泵及各類線纜的拆裝、搬運與布設,一直是困擾打鉆隊的難題。每次搬遷不僅耗費大量人力物力,還易造成設備損壞,且人員登高作業存在安全隱患。打鉆隊敏銳捕捉到這一痛點,經過反復研討與試驗,“打鉆系統車”應運而生——它將原本零散的設備與線路,巧妙整合于一個堅固的移動平臺,如同為鉆場打造了一個 “移動堡壘”。
“打鉆系統車就像標準化鉆場的‘移動樣板’。” 項目帶頭人張啟宙介紹。視頻探頭與瓦斯監測設備被固定在系統車上,隨鉆機同步遷移,不僅保障了監控畫面的穩定,還能實現全視角監控鉆場施工。各類光纜、電纜整齊盤放在車上,徹底告別了反復拆裝的繁瑣。更令人驚嘆的是,系統車創新性地運用配重箱與杠桿原理,使探頭能夠像智能電梯般,根據巷道高度自動調整位置,精準保持距頂≤300mm、距幫≥200mm的規范吊掛,既確保了監測數據的準確性,又徹底消除了人員登高作業的風險。
在結構設計上,系統車主體骨架采用強韌的8#槽鋼,承載平臺使用3mm厚鐵板,確保穩固耐用;專用支架管材規整線纜,避免纏繞;獨特的杠桿配重機構實現探頭智能升降;軸承輪與萬向輪的組合,賦予其良好的移動與轉向性能,僅需鉆機牽引,就能輕松完成鉆場搬遷。
“打鉆系統車”帶來的不僅是作業方式的革新,更是實打實的經濟效益。以往鉆機搬家時,僅線纜挪移工序就耗時良久,如今平均每班可節約1小時,每日節省2小時。這些節省下來的時間,全部轉化為打鉆作業時長,每日新增施工進尺達60米。按照當前標準測算,新增進尺每日可創造效益約1800元,每月累積效益輕松突破5萬元。此外,設備搬遷時的纏繞、擠壓隱患得以消除,設備使用壽命延長,進一步降低了運營成本。
作者:畢靜
編輯:薛斌
責編:王彥婷 李世忠
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