皮帶運輸作為礦井生產的關鍵環節,其穩定性對礦井生產效率至關重要。山西焦煤西山煤電官地礦針對皮帶機尾儲煤槽過低導致的卡扣、撕帶問題,自主設計壓帶裝置,以“小改造”破解“大問題”,實現降本增效雙突破。
在井下皮帶運輸過程中,官地礦長期面臨皮帶機尾儲煤槽過低導致的卡皮帶扣、撕皮帶現象。由于儲煤槽與皮帶機尾高度差不足,煤塊易在機尾處堆積,造成皮帶扣頻繁卡滯。不僅加速了皮帶磨損,嚴重時甚至導致皮帶撕裂,造成經濟損失。
為徹底根除這一頑疾,官地礦掘進管理部技術人員深入調研,結合皮帶運行力學原理,設計了皮帶機尾壓帶裝置。該裝置利用廢舊鋼材自主加工托輥座,將托輥固定在機尾,形成穩定支撐。通過托輥對皮帶施加垂直壓力,有效防止煤塊堆積造成的皮帶跑偏或卡滯。
此裝置結構簡單,操作便捷,單人即可維護,且壓制精準,避免二次損傷。改造后,皮帶運行穩定性大幅提升,撕帶、卡扣現象近乎“零發生”。
以官地礦井下南大巷七尺皮帶巷延伸項目為例,改造后的2部底運料皮帶成效明顯。皮帶更換周期從1年延長至2年,年均節省2條皮帶(價值8萬元)。同時,該改造消除了撕帶安全隱患,減輕了維護工作量,保障了設備運行可靠性。
作者:苗變玲
編輯:向施華
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