在朝陽鋼鐵煉鋼部生產車間,傳統補爐時補爐料燒結時間長、易脫落的問題一直困擾著大家,嚴重影響著轉爐產能釋放和補爐料的使用壽命。王立翌是廠創新工作室帶頭人,他看在眼里,急在心里。“咱們不能再被這老問題牽著鼻子走了,必須得想辦法改變現狀。”王立翌在創新工作會議上堅定地說道。創新團隊的成員們紛紛響應,一場關于補爐料的創新攻堅戰拉開了帷幕。
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王立翌心里清楚,要解決問題,得從多方面入手。他首先組織技術骨干對現有設備和技術進行了評估,發現設備基本能滿足研發需要,轉爐工藝也成熟,人員、設備及工藝研發技術儲備充足。“這是我們的優勢,我們要好好利用。”王立翌給大家打氣地說。
在討論供氧方案時,攻關小組遇到了難題。補爐料在轉爐使用部位不同,該如何確定合適的供氧方式呢?“咱們得根據不同部位的特點來制定方案。”王立翌提出了思路。大家經過激烈討論,決定將供氧方式分為兩種,分別針對轉爐南、北爐壁大面和轉爐爐底。
在確定供氧設備時,王立翌和攻關小組成員們反復研究,對于轉爐南、北爐壁大面,他們選擇了專用接氧管裝置、燒氧管快速接頭等設備進行供氧燒結補爐料;對于轉爐爐底,則采用轉爐氧槍供氧燒結補爐料。“每一個設備的選擇都關系到最終的效果,我們不能有絲毫馬虎。”王立翌同大家強調時說。
在確定供氧方案的細節上,王立翌更是一絲不茍,調節燒氧管管頭與補爐料的間距,調整氧槍與物料高度和氧氣流量,最終把每一個參數都調到了最佳狀態。
經過無數次的嘗試和改進,新的補爐技術終于誕生了。補爐時間縮短了10分鐘,補爐結束燒結不透導致物料局部脫落平均比例由30%降低至15%,轉爐整體補爐效果大大提高,還延長了轉爐壽命,兩座轉爐年創效16萬多元。
這項創新攻關不僅在朝陽鋼鐵取得了顯著的成效,還在與鲅魚圈、本鋼開展的技術交流中得到了好評。王立翌和他的攻關團隊用智慧和汗水取得了又一項創新成果,為朝陽鋼鐵高質量發展注入了新的活力。
朝陽鋼鐵 供稿
文字編輯 王曉光
微信編輯 蔡銘澤
責任編輯 張雷
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